Реклама Google — средство выживания форумов :)
Попов А.И.
Доктор физ.-мат. наук
Прирождённый оратор
***
Сообщений: 87
Re: Конференция доктора физико-математических наук А.И. Попова.
« Ответ #277 : Сегодня в 10:52:15 »
Добрый день, уважаемая администрация и уважаемые участники конференции! Хорошего помаленьку, и пришла пора заканчивать конференцию. Я получил для себя очень много полезного в плане Вашей критики и очень много новых знаний из Ваших выступлений и комментариев. За что Вам большое спасибо. Надеюсь, что и Вам эта конференция принесла некоторую пользу.
К сожалению мне пришлось оставить без ответа две большие группы вопросов:
Первая касается возможного настоящего устройства "лунной" ракеты,
Вторая, в какой район океана она падала ( например, я внимательно прочитал все посты "Не прохожего").
Я воздержался от ответов потому, что хочу ещё раз продумать свои аргументы и сопоставить их с чужими мнениями. А на это нужно время. Возможно, стоит подумать, чтобы через некоторое время (не менее месяца) с помощью уважаемой администрации открыть специальное мини-совещание, мини-форум на эту тему.
С благодарностью всем! А.И. Попов
Разочарован этой куцей конференцией ,складывается такое впечатление,что автор сам книгу не писал,а просто поставил на ней свою подпись. курит
Когда настоящий автор защищает свои взгляды, это выглядит примерно так
Прохожелогия
Yuriy>> Мое ИМХО - коллектив НЕ ЗНАЛ, что изготовленный им аппарат не был способен долететь до Луны.
Т.е. Вы были тогда согласны со мной.Так вот именно что ВСЕ проводят испытания для выявления ошибок.
я утверждаю, что есть такие параметры, которые можно проверить только испытаниями; так что чтобы быть уверенными, что все параметры соответствуют требованиям, надо все-таки проводить испытания.
Тот факт, что колебания способны разрушить трубопроводы не был известен до полета ракеты. Иначе бы этот недостаток сразу исправили.Apollo-6. 4 апреля 1968 г. основной блок весом 28 600 кг без пилотов был запущен ракетой-носителем Saturn V на орбиту ИСЗ.
Программой предусматривался вывод ракетой-носителем Salurn V со стартовым весом 2820 г на орбиту ожидания высотой 185 км полезной нагрузки весом 120 т; переход ступени S-IVB и основного блока с орбиты ожидания на вытянутую эллиптическую орбиту с высотой в апогее 22 200 км; отделение основного блока и вывод ступени S-IVB на эллиптическую орбиту с апогеем 517 000 км; вход в атмосферу командного отсека со второй космической скоростью и посадка в точке с координатами 27,2° с. ш. и 157,1° з. д.
Расчетная продолжительность полета 10 ч.
Отрыв ракеты-носителя от пускового стола произошел через 9 сек после подачи сигнала «пуск».
Ступень S-IC работала точно по номинальной программе и параметры были близки к расчетным. После выключения двигательной установки ЖРД F-1, проработавшей 148 сек,скорость полета ракеты была 2730 м/сек. Однако перед окончанием работы двигателей возникли продольные колебания ракеты типа Pogo с частотой 5 гц и амплитудой, значительно превосходящей ранее наблюдавшиеся колебания.
Через 4 мин 38 сек полета во время работы второй ступени было замечено уменьшение температуры в главном клапане окислителя и в линии ЖРД J-2 № 5, а также увеличение давления в бустере ЖРД № 2.
Через 5 мин 18 сек несколько параметров двигательной установки указывали на внезапное падение тяги ЖРД № 2 на 2500 кг, сопровождавшееся увеличением давления в бустерах тангажа и рыскания.
ЖРД № 2 выключился через 6 мин 49 сек, через 1,3 сек после этого выключился ЖРД № 3, оставшиеся 3 ЖРД проработали на 58 сек дольше расчетного времени.
После отделения ступени S-II, чтобы компенсировать недостающую скорость, продолжительность работы ЖРД J-2 ступени S-IVB была увеличена до 170 сек, вместо расчетных 141 сек; это привело к перерасходованию 10 т топлива и не позволило в дальнейшем перевести S-IVB на орбиту с апогеем 517 000 км.
Ступень S-IVB вывела корабль Apollo на эллиптическую орбиту с высотой в апогее 362 км и высотой в перигее 177,5 км. Вторично запустить ЖРД J-2 не удалось, и после подтверждения данных о неисправности двигательной установки основной блок был отделен от ступени S-IVB.
С помощью ЖРД служебного отсека, включенного на 7 мин 21 сек, корабль Apollo был выведен на эллиптическую орбиту с апогеем 22 235 км. В основном блоке осталось топлива всего на 23 сек и не хватило на разгон на нисходящей ветви до второй космической скорости. Скорость входа в атмосферу Земли была на 1220 м/сек меньше расчетной и составляла 9997 м/сек. Командный отсек опустился на расстоянии 600 км от расчетного места посадки. Общая продолжительность полета составила 9 ч 56 мин.
Анализ результатов полета показал, что причиной отказов в полете Apollo-6 были продольные колебания ракеты большой амплитуды, вызванные совпадением частоты колебаний топлива в топливных магистралях и собственных колебаний корпуса ступени S-IC.